发表时间: 2024-11-02 11:01:15
作者: 石油化工设备维护与检修网
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近日,CPECC第一建设公司承建的吉林石化公司炼油化工转型升级项目380万吨/年常减压装置I、220万吨/年蜡油加氢裂化装置先后产出合格产品,标志着吉林石化转型升级项目两套“A中A”装置均一次投产成功。
迎难而上显担当
常减压装置具有高硫、高比重、高残炭、高沥青质等特点,装置内管线多采用抗硫化氢碳钢、不锈钢和复合钢等材质,对焊接和施工的要求比较高。特别是减压转油线管径大、材质特殊、固定口位置受限,对管道焊接质量要求极为严格。项目部与各方专业人员多次研究讨论,最终采用铬钼钢焊材和镍基焊材进行焊接,成功克服难题,为公司复合钢转油线施工积累了宝贵经验。
此外,常减压装置的设计图纸经过多次修改,单是钢结构图纸版本升级就有12次,工艺管道设计变更多达131项。为提高沟通效率,项目部建立微信群,将设计、监理和施工队伍纳入其中,确保问题及时提出并解决。面对设备到货晚、材料滞后等困难,项目部积极加强与业主、厂家的沟通,通过专项会、碰头会、协调会、调度会等方式,第一时间协调解决施工难题。
在蜡油加氢裂化装置施工过程中,加氢精制反应器、加氢裂化反应器、压缩机组、分馏塔等大型设备基础施工是重点。为控制大体积混凝土基础不产生裂纹,项目部采用循环水管降温法,确保混凝土内外部温差不大于25度。并通过整体分层连续浇筑施工和推移式连续浇筑等施工方式,保证结构的整体性。同时,采用低水化热的水泥,在混凝土中掺入适量微膨胀剂制成补偿收缩混凝土,并运用内部冷却水管加外部覆盖浇水降温方法进行混凝土养护,上述一系列措施有效减少和防止了裂缝的产生。
注重细节抓质量
在蜡油加氢裂化装置的高压静密封施工中,项目部严格控制每个环节的施工质量。首先,对高压法兰进行防护,避免灰尘侵入和硬物碰撞。在组对高压法兰过程中,精心检测硬度值,确保法兰硬度高于八角垫。随后,进行红丹试验,以确认垫片与法兰的贴合情况。最后,再由质量部门确认并标记合格的法兰和垫片,按照第三方公司提供的力矩值进行定力矩紧固,对法兰连接部位进行外观检查。通过上述一系列举措,高压系统管道试压、氮气气密、氢气气密均一次合格。
针对蜡油加氢裂化装置管道材质繁多等难题,项目部采用不同色带进行区分,加强管道材料标识和移植管理,确保材料可追溯性。同时,建立完善的材料领用制度,材料使用单位依据审批完成的材料领用单方可进行材料领取。
党建引领聚合力
项目部大力实施“党员+管理人员联系班组‘结对子’共建”活动,广大党员充分发挥先锋模范作用,与班组员工进行深入交谈,传授、分享专业知识,积极了解班组成员在工作和生活中的需求和困难,并及时进行协调解决。在党员的示范引领下,班组成员专业技能得到迅速提升,管理人员与施工队之间形成了良好工作氛围,为装置的顺利施工奠定了坚实的基础。
在吉林石化转型升级项目施工现场,随处可见青年员工忙碌的身影。他们身着工装,肩挎小包,手持图纸与笔,穿梭于各个角落进行查线工作,一忙就是一上午。午餐时,他们聚在一起分享心得,饭后稍作休整便再次投入工作,直到下班前才返回办公室总结当日进展,广大党员和青年员工用汗水和专注,为项目建设贡献着自己全部力量。
下一步,第一建设公司将继续强化管理、严抓安全,切实抓好科技创新和协调配合,全力以赴做好后续装置建设,助力吉林石化高质量发展,并为后续市场开发奠定坚实基础。